服务热线:
400-028-3350

350MW超临界机组电石渣-石膏湿法脱硫技术的应用分析

发布日期:2024-02-28 07:23:29   作者: 米6官网下载m6最新版

  电石渣石膏湿法脱硫技术的应用一方面避免了电石渣造成的环境污染,另一方面实现了电厂的节能降耗。通过内蒙古350MW机组电石渣-石膏湿法脱硫技术的实际应用,对电石渣-石膏湿法脱硫技术pH值及SO2排放的控制、浆液循环泵运作情况以及该技术的经济性等进行分析,结果表明:采用电石渣-石膏湿法脱硫技术后,SO2的排放并未受到显著影响,浆液pH值则有显著提高,浆液使用量将更低;此外,浆液循环泵的运行台数及时长也有明显减少,降低了电厂用电电耗,显著提升了经济性。因此,电石渣-石膏湿法脱硫技术在350MW超临界直流炉机组中的应用是有价值的。

  电石渣是电石水解后的废弃物之一,目前国内诸多大、中型化工企业均有大量的电石渣产生。其主要成分为Ca(OH)2,同时还含有硫化物、SiO2、Al2O3、Fe2O3等多种杂质,不同产地的电石渣杂质含量存在一定差异。据估计,我国每年有数百万吨的电石渣露天堆放,并且逐年增加,一方面占据了宝贵的土地资源,另一方面造成了土壤盐碱化。而电石渣中Ca(OH)2等确保了它作为电厂烟气脱硫的可能性,因此利用电石渣代替石灰石进行湿法脱硫,既可以提升经济性,达到节能降耗的目的,又可以减少石灰石开采量,降低环境污染,达到保护环境的目的。

  目前,电石渣脱硫技术已经在浙江巨化集团、国电泉州发电有限公司等若干家电厂使用,并取得了一定的效果。国电集团山西太原第一热电厂于2005年自主研发电石渣脱硫技术,并在该厂3台300MW机组上得到了成功应用。内蒙古京宁热电有限责任公司同样通过采用电石渣作为脱硫剂,使得电厂效益有了一定的提升。但电石渣脱硫技术实际应用中对SO2的排放、浆液的pH值究竟有何影响,影响是否显著,同时在采用电石渣技术后对电厂经济性提升是否显著等仍未有明确的定论。因此,本文通过对内蒙古某电厂脱硫技术改造前后机组脱硫SO2排放量、浆液pH值以及电厂经济效益的改善对比研究,进一步探讨350MW超临界机组电石渣-石膏湿法脱硫技术的应用对电厂环保性、经济性的影响,以期为同类型机组电石渣-石膏脱硫技术的应用改造提供一定的参考。

  电石渣是以电石为原料生产乙炔的副产物,是一种以Ca(OH)2为主,伴有硅、铁、铝、镁、硫、磷的氧化物或氢氧化物的膏状物。由于电石渣水溶液呈强碱性,对酸性气体具有较强的中和能力。同时Ca(OH)2在水中溶解度较小,固体Ca(OH)2微粒从水中逐步析出。整个体系逐步呈现胶体溶液状态,微粒逐步合并、凝聚、沉淀,粒子间相互碰撞、挤压,促使颗粒聚集、长大,从而形成电石渣浆。电石渣浆液为浑浊灰褐色液体,静置后可形成澄清液、固体积聚(电石渣)和胶体过渡层。其物理性能与石灰石对比分析如表1所示,其中电石渣取自内蒙古蒙维科技有限公司,石灰石粉取自京能后勤有限公司。

  通过表1可以看出,脱硫剂的有效成分为CaO,电石渣中的CaO比石灰石粉中的CaO高出9.95%,说明同样脱除单位质量SO2,电石渣用量要少于石灰石粉。且根据电石渣表面积大、活性好和粒径小等特点,可将其制成优良脱硫剂,既可以实现SO2的低排放,又可以实现电石渣的资源化利用。

  同样从表1也可以看出电石渣的酸不溶物比石灰石粉高出0.3%,细度低11.8%,说明电石渣颗粒较粗,且杂质较多,容易在吸收塔、浆液箱内形成沉淀、积砂现象,并加剧管道的冲刷磨损,也有可能在管道内部形成沉积,导致浆液管道堵塞。

  电石渣作为脱硫剂对SO2的吸收原理,与石灰石完全相同,都通过Ca(OH)2对SO2进行吸收。吸收原理如下:

  内蒙古某电厂2x350MW机组脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫的方式,采用单塔单循环,每台炉配置一座吸收塔,吸收塔直径为17m,浆液池高11m。每座吸收塔配置4层喷淋层,各设一套旋汇耦合装置、管束式除尘器;4台浆液循环泵,流量均为9000m3/h;4台搅拌器;石灰石粉仓容积为1254m3,配置一台石灰石粉仓仓顶布袋除尘器,处理风量为3200m3/h;供浆系统设置2台容积为400m3的石灰石浆液箱。脱硫系统设计入口SO2浓度为4980mg/m3,脱硫效率为98%。

  图1为电石渣用量及其与石灰石粉掺配比例统计。从图1可看出,自7月24日起,该电厂2号机组开始电石渣粉掺配实验工作,初步掺配电石渣粉比例为30%;7月28日掺配比例达到60%;8月13日掺配比例接近100%。

  图2、3分别为2号、1号吸收塔供浆量与浆液pH值变化。通过1号与2号吸收塔供电石渣粉浆液对比试验,在同样270MW的工况下,入口SO2在2600mg/m3左右,供浆量调整到30m3/h,pH值从4.6调整到5.8,使用电石渣粉浆液用时26min,使用石灰石浆液用时60min,说明电石渣粉浆液的碱性比石灰石粉高,pH值提升效果明显。经过试验,该电厂最终全部使用电石渣进行湿法脱硫时,可保持最佳运行pH值在5.2-5.5,与理论研究结果相一致,并且完全满足超低排放要求。

  石灰石粉与电石渣粉掺配后浆液循环泵运行统计如表2所示,可以看出,掺配电石渣粉后,在270-300MW负荷下,当SO2浓度为2300-2700mg/m3时,使用电石渣粉浆液可减少一台浆液循环泵,而且供浆量比石灰石浆液少。

  石灰石浆液、石膏浆液、石膏成分分析如表3所示,可以看出,掺配电石渣粉后,与单纯采用石灰石脱硫相比,吸收塔浆液各项参数没有明显变化,吸收塔浆液pH值、密度等参数均符合标准,Cl-未见明显上涨。吸收塔浆液内氧化风量充足,未出现CaSO3增高现象,石膏脱水效果仍可保持良好。

  图4为调取2号炉电石渣粉掺配之前和电石渣粉掺配之后的出口SO2曲线,可以看出,电石渣粉掺配前后出口SO2曲线没有明显变化,说明使用电石渣粉浆液与石灰石粉浆液供浆对控制出口SO2的稳定性没有明显区别。

  图5为使用电石渣粉作为脱硫剂时每天出口SO2最大值、最小值、平均值。可以看出,使用电石渣粉后,出口SO2运行数据基本都在超低排放要求以内,运行调整可控。

  电石渣-石膏湿法脱硫工艺中,经济分析从人员消耗成本、脱硫剂原料成本以及电耗成本3方面综合展开。

  电石渣代替石灰石湿法脱硫方案不需要增加任何额外运维人员,原有配置人员可满足运行、维护需求。

  吸收剂来源为电石渣的脱硫工艺,以内蒙地区某热电为例,双机运行工况。该电厂每月按完全使用石灰石粉进行湿法烟气脱硫,理论使用电石渣11608.5t;实际使用电石渣13133t,石灰石粉耗量降低至567.24t,电石渣掺比量近96%,共节约成本162.5万元/月(石灰石粉价格按190元/t计算,电石渣价格按36元/t计算)。

  内蒙地区该电厂在投运电石渣(双机)的情况下,浆液循环泵较石灰石粉脱硫可减少一台运行,以6台泵功率值为中间值的3号泵为准,如果减少一台浆液循环泵,就可降低月耗电量为886510.76kW/h。同时,投运电石渣后增加的2台电石渣溶解箱搅拌器月耗电量为10567.1kW/h,电石渣输送泵月耗电量为11862.28kW/h。综合分析,采用电石渣(双机)脱硫后,耗电量节约成本为86.41万kW/h/月,按地区上网电价为0.2829元计算,节能效益为24.44万元/月(计算过程中电石渣浆池搅拌器运行时长按24h计算;电石渣浆液输送泵运行时长按12h计算;节约电量=浆液循环泵节省电量-电石渣浆液制备系统耗电量)。从以上3项分析来看,原料消耗成本降低了162.5万元/月,电耗成本降低了24.44万元/月,综合收益为186.94万元/月,具有一定经济效益。

  因电石渣粉浆液与SO2反应迅速,电石渣加入脱硫时缓冲作用较石灰石粉差,脱硫过程中容易引起pH值波动和净烟气SO2波动,需在初期投运期间掺配石灰石浆液以控制调整吸收塔pH值,后期逐步通过运行经验摸索电石渣的反应特性和浆液pH值之间的关系。以该电厂为例,全部使用电石渣进行湿法脱硫时,可保持最佳运行pH值在5.2-5.5。

  由于电石渣粉中酸不溶物比例较高,细度较低,电石渣中过量的氧化铁、碳颗粒会导致石灰石供浆系统、石膏脱水系统、废水系统堵塞停运,电石渣浆液箱搅拌器跳闸现象也时有发生。针对在各厂掺配试验期间出现的设备频繁堵塞问题,需要对相关设备进行改造,降低电石渣粉对设备的影响,同时在电石渣加工设备中增加除铁器或旋振给料筛,除去电石渣中的氧化铁,避免设备及管道磨损。最终经过设备改造后调试运行,可将电石渣浆液最佳筛分浓度控制在1120-1150kg/m3之间,并且保持旋振筛运行情况较好,能满足设备的连续运行。

  由于电石渣反应速度快、结晶快,因而容易发生粘壁,在运行中可能会存在一定的粘结。而在实际运行中通过控制电石渣浆液浓度在1120-1150kg/m3,可观察到电石渣浆液与石灰石浆液脱硫效率相当,并且用之全面替代石灰石浆液进行湿法脱硫时,吸收塔内反应产物的氧化和结晶均正常。

  由于电石渣为制造乙炔的废料,因此在储存及制浆过程中会有部分一氧化碳、乙炔、硫化氢等易燃、易爆、有毒气体,且电石渣粉属于强碱,在运输或储存过程中需要做好防止一氧化碳中毒、乙炔爆炸、强碱烧伤的防护措施。

  1)电石渣-石膏湿法脱硫可以显著提高吸收塔的pH值。全部使用电石渣进行湿法脱硫时,可保持最佳运行pH值在5.2-5.5,并降低了脱硫剂的使用量。

  2)与石灰石-石膏湿法脱硫相比,电石渣-石膏湿法脱硫可减少浆液循环泵运行台数,且供浆量明显降低,降低了电厂用电电耗。

  3)电石渣-石膏湿法脱硫中使用电石渣粉浆液与石灰石粉浆液供浆对控制出口SO2的稳定性没有明显差异。

  4)从经济学角度分析,采用电石渣-石膏湿法脱硫后原料消耗成本降低了162.5万元/月,电耗成本降低了24.44万元/月,综合收益可达到186.94万元/月。

  特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

  烧结机机头烟气的超低排放路线选择主要是脱硝问题。规范设计建设的各种脱硫和除尘设备虽然各有优缺点但是均满足超低排放的需求,可以因地制宜选择。唯有脱硝技术需要进行综合考虑、慎重选择,不同条件和诉求下的最佳路线各不相同,对建设厂家的技术能力和建设水平要求也相当高。

  摘要随着近几年国家对环保重视力度的加大,为满足环保要求,我国水泥行业对高硫烟气进行脱硫已成为大势所趋。目前国内对水泥窑高硫烟气脱硫主要以石灰石-石膏湿法脱硫技术为主,本文主要对水泥湿法脱硫调试工作中的注意事项进行简要总结。为了使安装的水泥窑尾烟气湿法脱硫系统能够顺利地投入生产运行

  近年来,环保新政密集落地,环保势能加速释放,行业创新进入黄金期,创新发展成为重要主题,组织创新、技术创新、管理创新、战略创新等优化环保产业发展新模式。在2020“北极星杯”烟气治理影响力企业评选中,北京北大先锋科技有限公司荣获2020“北极星杯”烟气治理行业创新企业。11月26日,北大先锋市

  9月23日上午,山西美锦钢铁有限公司、安徽威达环保科技股份有限公司、长春东狮科技(集团)有限责任公司就1080m3高炉煤气精脱硫项目签约仪式在山西美锦钢铁有限公司举行。美锦钢铁总经理朱锦彪、威达环保董事长解彬、东狮科技毕宝宽副总裁等领导出席仪式并代表三方签订战略合作书。美锦钢铁是一家集烧

  9月2日,山西凯通集团总经理张子亮一行领导出席山西聚源煤化有限公司300万吨/年焦化项目焦炉煤气低温甲醇洗净化装置工程总承包合同签约仪式。赛鼎公司党委副书记、副总经理周恩利、副总经理黄顺泰、副总经理李季以及商务部、焦化公司等人员一同参加签约仪式。此项目是世界首套采用了低温甲醇洗技术代替

  大中型燃煤电厂多采用湿法脱硫技术,脱硫过程导致大量水分蒸发,600MW机组经湿法脱硫后排放的烟气中携带水蒸气超过200t/h。脱硫湿烟气中的水蒸气及低温余热是燃煤电厂水资源和能量损耗的重要部分。研究表明,脱硫后烟气中的液滴含量越少,烟囱出口烟尘含量越低,因此减少脱硫系统出口含湿量是提高脱硫

  摘要:介绍了氧化镁湿法脱硫技术在某冶金炉窑环集烟气治理中的应用情况,详细介绍了脱硫装置工艺流程、主要设备及关键控制点。正常运行中,脱硫液pH值控制在6.0~6.5。针对在运行过程中出现的问题,技术人员通过优化上游冶炼系统工艺操作、采取脱硫液pH值预控技术、增加侧向搅拌器能力和更换氧化风机等

  摘要:当前人们在环保等方面要求有明显提高,对石油炼化企业烟气脱硫技术要求也更为严格。本文就当前石油炼化企业烟气脱硫技术发表了一些建议看法,希望可以对石油炼化企业烟氣脱硫技术有清楚全面认识,明确各个技术的优势和适用范围,更好的满足烟气脱硫需要,提高烟气脱硫有效性。石油炼化企业生产过

  摘要:燃煤电厂烟气脱硫多采用石灰石-石膏湿法脱硫技术。本文介绍了石灰石-石膏湿法脱硫技术的流程与涉及到的化学反应;通过对石灰石-石膏湿法脱硫技术存在的脱硫效率低、石膏脱水困难与结垢等问题的分析,为脱硫系统运行优化,降低运行成本,提高脱硫效率提供依据。0前言随着国家政策对环保要求日益严

  摘要:综述了国内外湿法烟气脱硫技术的现状,比较了不同工艺的优缺点;总结了各种烟气脱硫技术的主要研究方向及最新研究进展,指出了完善的湿法烟气脱硫工艺应包含高效的烟气脱硫技术、脱硫副产物的资源综合利用技术以及脱硫废水(近)零排放处理技术。目前,我国以煤炭为主的能源结构不会改变。煤炭燃烧排

  随着2023年11月15日国家生态环境部部常务会议通过《关于实施水泥行业超低排放的意见》这一重磅政策,水泥行业实施超低排放已势在必行。所谓超低排放,是指通过多污染物高效协同治理,使其达标排放。具体指标控制值为:颗粒物≤10mg/Nm3,二氧化硫≤35mg/Nm3,氮氧化物≤50mg/Nm3。超低排放最早始于火电

  中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司环保建材运行部现有一条电石渣制水泥熟料生产线/h。根据《宁夏回族自治区水泥行业烟气超低排放实施方案》中改造时间表要求,须于2022年12月前完成超低排放改造,改造后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及氨

  电石渣是PVC生产企业采用电石法生产时排出的工业废渣,其主要成分是Ca(OH)2,含量可达80%以上,同时含有少量从石灰石和焦炭中带来的SiO2、Al2O3和Fe2O3。电石渣呈灰色,并伴有刺鼻的气味。近年来我国每年产生电石渣近4000万吨(干基),数量庞大。过去采用堆放或填埋方式,不仅占用大量的土地,而且因

  摘要:随着国家对窑尾烟气中的SO2排放要求越来越严格,利用电石渣的强碱性在熟料生产过程中进行脱硫,既减少了窑尾烟气中的SO2排放,又解决了电石渣的环境污染问题,起到了“以污治污”的双重效应。随着国家近年来对大气污染越来越重视,水泥企业污染物(NOx、粉尘、SO2)的排放标准也越来越严格。其中

  日前,内蒙古发布关于对电石渣与传统水泥熟料企业错峰生产产能置换方案的公告。全文如下:关于对电石渣与传统水泥熟料企业错峰生产产能置换方案的公告内工信原工字〔2020〕98号按照《内蒙古自治区工业和信息化厅、生态环境厅关于2019—2020年采暖季水泥企业错峰生产的通知》(内工信原工字〔2019〕460

  我公司一线%)生产水泥熟料生产线,正常生产窑尾烟筒排气湿度为24%、温度为120℃以下、烟气流速18m/s,经过近9年的连续运行,窑尾烟筒内壁腐蚀严重,经过加固防腐处理后运行良好。现将处理的办法进行总结,供业内同类企业参考。1窑尾烟筒腐蚀的情况我公司窑尾烟筒

  摘要电石渣石膏湿法脱硫技术的应用一方面避免了电石渣造成的环境污染,另一方面实现了电厂的节能降耗。通过内蒙古350MW机组电石渣-石膏湿法脱硫技术的实际应用,对电石渣-石膏湿法脱硫技术pH值及SO2排放的控制、浆液循环泵运行情况及该技术的经济性等做多元化的分析,根据结果得出:采用电石渣-石膏湿法脱硫技

  随着电石渣脱硫工艺的逐步推广,其产生的脱硫废水处理面临着很大的挑战,由于电石渣脱硫废水的悬浮物SS、COD和重金属含量都非常的高,传统的脱硫废水处理工艺已经很难满足处理要求,优化升级后的处理工艺,在传统工艺的基础上,增加了电絮凝系统和活性炭吸附系统,能够有效的降低SS、COD、重金属等各项

  陕西国华锦界能源有限责任公司电石渣作为600MW机组湿法脱硫吸收剂的可行性研究-采购公告1、招标条件本招标项目陕西国华锦界能源有限责任公司电石渣作为600MW机组湿法脱硫吸收剂的可行性研究招标人为陕西国华锦界能源有限责任公司,招标代理机构为中国神际工程有限公司。资产金额来源于企业自筹,项目已